∥初始化
LDSM122
EV
RSTSM122
RSTSM123
程序中用到的幾個幀實例如下:
變頻器啟動-010200000183\r
設定頻率-0102000103E80264\r
帶頻率反向啟動-0102000203E80265\r
變頻器停機-01020007018A\r
3.2 人機界面的設計
系統選用的是eView的MT4400系列,通過觸摸屏要實現以下功能:變頻器運行頻率的設定;系統監控;產能計算;調試維護;報警信息。
在觸摸屏上將給定頻率的數值存儲在PLC的寄存器D25中,界面上添加調節頻率的加減按鈕,就實現了頻率的實時可調功能。
寄存器D25內的值通過急停按鈕,系統開關按鈕的上升沿復位,從而從程序上保證廠系統運行的安全性,減少了安全隱患。設計好的變頻器運行頻率的設定界面,如圖2所示。
圖2 變頻器運行頻率的設定界面
系統監控主要是將被控元件用運行燈表示在界面上,當系統運行時,被控元件被觸發時就在監控界面上顯示閃爍狀態,表示該設備正在運行中。
產能計算主要適用于計算生產效率,通過宏代碼來實現:
#include"maerotypedef.h"
int MaeroEntry()
{
If(D30_R!=O)
D134_W=D31_R-D132_R;
D135_W=(D31_R-D132_R)*600/D30_R;
return0:
}
D31_R內存儲運行時間內生產的總數;D132_R內存儲的是廢品的數量;D134_W存儲合格產品的數量,宏觸發時計算出結果;D30_R是運行時間計時;單位為秒;D135_W為生產效率,取整數,單位個,分鐘,宏觸發時計算出結果。
在產能計算界面上還添加了清零按鈕,可以隨時將寄存器D31、D30內的值清零。保證了系統的頻率有改動時可以準確地計算出當前的生產效率。智能操作界面,如圖3所示。
圖3 智能操作
調試界面用于系統的維護和調試,可實現各個電機的單獨運行。調試界面的使用,減少了PLC的控制點數,降低成本;同時也簡化了操作系統。省去傳統機械上的眾多按鈕,簡化了工人操作,實現智能操作。調試界面,如圖3(b)所示。
3.3 伺服系統
該伺服系統由kinco伺服電機及其電源模塊,編碼器,卷紙傳感器和定位傳感器組成。充分利用了kinco伺服電機快速啟停,適合大慣量,內部可編程,控制模式自由切換,豐富的原點模式等諸多功能,使系統的穩定性大幅提高,廢品率降低,減少因電機失步或脈沖丟失造成的樣品定位錯位現象,減少了設備的損壞率,很好的滿足了生產的工藝要求。
伺服控制成型紙卷管的難點在于如何確定傳感器位置,使伺服系統在紙到位后立即精確卷管,且保持同其他工序在時間上的配合。伺服電機的原點定位是設計的難點,其中,兩個傳感器的定位是難點之一。既要保持控制方便.又要保證機械結構上的美觀和易于實現。伺服電機卷管之后保持在原點位置,設計將反射片固定在伺服電機的主軸垂直方向上,當反射片隨主軸轉動觸發定位傳感器為“ON”狀態時.標定為原點位置。開機運行時如果傳感器不在“ON”狀態,則執行回原點程序,從而保證系統的安全準確,減少了廢品率。當成型紙片涂膠完畢送到位后,觸發卷紙傳感器,伺服電機接收到信號進行卷管。已成型的紙管由撥片送至成品箱內。
在系統正常運行后,每次卷管時還會觸發回原點傳感器為“ON”狀態,這就與卷管程序相矛盾。因此在系統開始正常運行后將回原點伺服程序置為無效,以保證后續程序的正常運行。
4 結論
全自動紙管機最高每分鐘可到60個,并且運行穩定,成品率高,維護成本低,達到了客戶的需求。該系統在投入使用后,運行穩定,達到理想的效果。
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