原帖標題:從我們單位90年代購買國外光刻機的歷程說國產化壓力傳感器的艱難發展
八十年代末,我有幸供職于壓力傳感器研究所,這是我國第一個國產化擴散硅壓力傳感器專業化研究所,成立于1970年,中國第一只國產化壓力傳感器誕生地。它座落在秦嶺北麓的寶雞市,主要是出于保密需要。另外距離我國秦嶺腹地的某火箭發動機基地較近,對外宣稱某晶體管廠,也是當時的信箱單位。
研究所的建立主要服務于火箭發動機技術的各項參數采集。當時我們國家有兩項重要科研任務。第一 是衛星上天,第二是給原子彈安腿。這兩項技術都離不開火箭發動機的運載,所以國家的支持力度很大,要人給人,要錢給錢。
東方紅衛星發射參與了,且受到了國防科工委的通令嘉獎。這里要注意的是參與了,而不是安裝在衛星上上了天。誰都知道上天不是好玩的,一旦有問題派哪個上去排除故障呢?至于用了哪家的我們也不知道,也不敢打聽,這種單位都很懂規矩,但肯定是國外的。通過一些愛國商人(雖說是愛國商人,但能幫你已經很不錯了,利潤可是不能少)從秘密渠道花了不知高于市場價格多少倍的資金,把國外秘密購回來。有風險的,山姆大叔霸道慣了,不好得罪。
我們當時生產用的光刻機是上海生產的,1972年自行研制成功,那時荷蘭光刻機巨頭ASML還沒誕生!
當時用于生產的國產型光刻機
自主生產研發的擴散硅壓力傳感器芯片CYG01,主要用于中量程,直徑約10.5-10.8mm
用于01芯片外封的01型傳感器殼體
自主生產研發的擴散硅壓力傳感器芯片CYG19,主要用于微小量程,直徑約20mm
用于19型傳感器芯片外封的19型差壓傳感器外殼
說到壓力傳感器,就不得不提到一個叫斯密斯的英國人。就是他發現了擴散硅材料的壓阻效應,為了壓力傳感器的生產奠定了理論基礎。而說到擴散硅壓力傳感器,我們不得不說到惠斯登電橋,這個被簡單的描述成幾個電阻的東西,從事壓力傳感器行業的年輕人都知道,但是沒有幾個人能夠真正一睹它的廬山真面目。
當時我國生產擴散硅壓力傳感器的企業很少,沈陽的沈X所,西安的驪山XXX公司和我們寶雞104信箱(當時處于保密需要對外宣稱的寶雞XX晶體管廠,實際上名稱為寶雞XX器研究所)是當時為數很少的幾家。強大的市場需求保證了企業的巨大利潤和正常運轉。用于生產的去粒子水價格和牛奶差不多。但有強大的市場和價格作為保障完全沒有問題,這種狀況延續多年。
九十年代初,隨著改革開放的深入,各種信息都告訴我們,這種原始的生產方式必然會受到嚴峻的考驗。那時國外已經大量的生產大直徑的晶圓產品了,相比我們來說,生產效率及工藝技術領先了不少。
晶圓
這種用于生產壓力傳感器的晶圓每個芯片僅約1mm見方,每個晶圓可生產的芯片約百十片。顯然生產效率極高,能有效的降低成本。我們生產的芯片是一個一個的生產出來的。生產工藝相對落后很多,且有很多不確定因素難以控制,顯然在質量保證上也無法與之抗衡。
然而要實現大片晶圓的生產,第一個面臨的難題就是在哪里找高質量光刻機?國產的光刻機顯然遠遠不能滿足要求。然而國外的高端光刻機有錢也不賣給你,國家也意識到了這個問題?!鞍宋濉奔啊熬盼濉庇媱澲幸灿羞@樣的項目,且撥發了足夠的專項資金。
通過多方努力,終于傳來了好消息 ,我國甘肅平涼市的一家軍工單位在多方努力下,終于訂購到了一臺較為先進的光刻機。但遺憾的是由于不是公開訂購,只能購回散件自行裝配。即使是散件,其價格也達到六十多萬元之多。九十年代初的60萬元,可想而知,再加上配套的除濕凈化及真空吸附等設備,付出高于百萬元。訂購過程比較復雜,歷時半年之后,這臺光刻機才輾轉到了單位,包裝得很好。
單位很是重視,這么貴重的設備不是每個人都讓上手的,專門培養兩名操作者,我和另外一名女員工被有幸選中。負責安裝的平涼市對口單位也很重視,生產裝配能手及總工還有西安電子科技大學(當時的西軍電)的幾位相關專業的教授也來到現場,和我們一起在專門的光刻間里摸爬滾打。
那時沒有電梯,全靠人力用肩扛手抬把它搞到了二樓的操作間。光刻機的趨形已現的時候,我驚奇地發現上面的顯微鏡頭是平行的,上下可調,完全不受操作者的坐姿身高影響。和我們當時通用顯微鏡頭的方向完全不一樣,這樣平行的鏡頭如何能看到位于下端的光刻掩模板呢?后來才發現,原來是光纖連接的。我仔細的觀察了一下光纖,上面有日文字樣,應該是日本生產的。顯微鏡頭的清晰度顯然比國產的要高很多,且背光為綠色,比原來紅色的背光更能讓眼睛不易疲勞。
平涼單位的同志夜以繼日地對照著圖紙小心裝配,一絲都不馬虎。歷時一月左右終于安裝完成,就等我們驗收了。
這臺光刻機的制造單位至今我都沒有搞清楚,所有相關的信息都被有意地抹去了,屬于程序控制的半自動設備。雙面光刻,上下鏡頭可切換,把晶圓片放在固定的平臺上由機械手真空吸附抓取,然后自動放在光刻掩模板下,由操作工將圖形稍作調整再按自動鍵進入下一步流程。
但不久我們就發現了一個較為致命的問題,機械手每次的放置位置差異太大,給近百個圖形的校對造成很大的麻煩。有時一天也校對不了一片,且校對好了一片,下一片放置的位置又和上次不一樣。這樣的效率顯然無法正常使用。
平涼單位的同志一再地查找問題,最后一致表示,還是裝配工藝的問題。但具體問題在什么地方,無法查清,有一點很明確,平涼單位在國外學習的人員反映原裝的設備在工作時,機械手的工作是正常的。
裝配歷時一月有余,調整兩月未果,由此雙方單位也出現了嫌隙。無法正常使用,還大量的占用了人力和資源,驗收不合格無法付費,平涼單位的所有付出也付之東流。各種辦法都想盡了,設備依然如此。
時間消退了起初的熱情,最后平涼單位撤回全部人員說是回去再研究一下。直到半年之后又來了一位總工拍板宣布:裝配工藝無法滿足要求,問題無法解決。兩月之后,平涼單位將設備拆卸打包運回。至于如何處理不得而知。
約兩年之后,國外芯體大量涌入敞開了的國家大門。最早的瑞士KELLER,然后是精量,還有摩托羅拉等,都想從中國的市場中分得一杯羹。起初的價格約一千多元人民幣,隨著國產芯體的出現價格逐漸回落,直到現在價格已相差無幾。從實際出發來說,我們的傳感器芯體質量還是較國外有很大差距。首先在芯片質量上,再者就是工藝所造成的差距。
方便實用的壓力傳感器芯體
再后來受到做不如買的思想影響,國家在此方面沒有什么立項和投入,這次光刻機的購買成為悲壯的收官之作。
隨著市場的逐漸擴大,越來越多的企業加入到這個行業中去,然而不難發現高端市場已被EJA橫河、 ROSEMOUNT、Honeywell等這些外資企業有條不紊刮分,游走于中低端市場的本土企業爭得頭破血流。
現國內生產傳感器芯體的企業,能代表核心技術的壓力硅片基本全部來自于國外。也有一些有實力的企業在這方面作出過努力,生產出壓力晶圓,但質量上和國外的還是有一定的差距,多用于低端產品。我們在這方面還有很長的路要走!
無論是飛機發動機技術還是光刻機生產技術,他們所涵蓋的技術層面不知有多少,任何一點或一面的瓶頸都會形成很大的制約。從前我們曾自豪地說我們的優勢是研發,然而現在只能說我們的優勢是應用,因為對生產工藝技術的了解,所以比別人更能用的好,因為產品的核心技術被別人所把持還談什么研發。
甚是遺憾,當年的那次購買以失敗而告終,如果真的成功了,我可能成為中國操作最先進光刻機的第一人,更重要的是我們的傳感器生產水平會邁進一步。
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原文標題:談談國產化壓力傳感器的艱難發展之路
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