紐扣電池因體積小、壽命長、密封度佳、放電電流平穩等特點,在電子行業中得到了廣泛的應用。在生產制造紐扣電池的過程中,為了嚴格保證每個電池的質量可靠性和提高產品的可追溯性,需要在電池的表面進行激光打碼。
這就帶來了兩個極具挑戰性的問題。
一方面,紐扣電池的體積很小,蝕刻的數據矩陣碼尺寸只有1mm×4mm,為了保證紐扣電池在打碼過程中,不被激光損壞,引發短路、爆燃的后果,必須嚴格控制激光打印的功率,這就導致數據矩陣碼對比度過低。
另外,由于紐扣電池的表面是不銹鋼材料,存在鏡面和漫射面的問題,而各個角度的光效不一致,又會造成表面反射率迥異,導致圖像標記效果不一致,再加上安裝空間狹窄,這就加大了讀碼器識別的難度。
某公司在部署一項紐扣電池的自動化生產設備時,就遇到了以上的讀碼難題。由于讀碼是焊接生產線的第一道工序,達不到99%以上的讀取率,就會造成未讀碼的拋料過多,以及整條生產線的CT時間過長,嚴重影響了紐扣電池生產的產能。
經過康耐視技術人員的現場調研和雙方的共同研究,拿出了切實可行的讀碼解決方案。工程師們首先針對影響讀碼成功率的幾個重要因素進行調整和優化,在不改變原有機構的框架的基礎上稍作修改,然后根據實際情況選擇了體積小巧、堅固耐用的康耐視DataMan 152Q讀碼器。
由于紐扣電池是經過機械手吸嘴拾取進行讀碼,吸嘴在拾取過程中會產生傾斜和變形,導致紐扣電池上的數據矩陣碼存在景深。而DataMan 152Q讀碼器采用液態鏡頭技術,可以快速自動調節焦距兼容不同高度差的產品,從而完美解決景深問題。
另外,在安裝調試時,將所有激光打印質量比較差的數據矩陣碼,通過讀碼器內部自帶的多組配置庫,將打印質量不一致的數據矩陣碼進行自學習優化,從而實現了快速有效的讀碼。
這樣,優化后的工序就是:機械手每次同時吸取2個電池給讀碼器讀取,然后讀碼器將數據上傳到服務器,接著進行下道工序的檢測。在讀碼器安裝調試完畢后,接下來工程師們進行了大批量的紐扣電池讀碼測試,最終將讀取成功率提高到了99.9%,成功解決了困擾某公司的讀碼難題。
康耐視把有可能導致質量問題的因素都考慮了進去,并借助康耐視強大的ID-MAX算法技術和集成式的光源偏振技術,解決了這個棘手問題。
讀碼器可以直立或以合適角度安裝以適合非常狹窄的空間,而且無需重新設計設備,也無需使用復雜的布線或光路來連接光柵鏡,應用非常簡單。
另外,模塊化的照明和光路設計還簡化了讀碼器鏡頭的更換和現場照明。此設計不僅節省了安裝時間和資源占用空間,也通過簡易優化各應用性能,以及適應未來的流程更改,保證了讀碼器的投資價值,這有利于節省企業的技改費用。
康耐視的讀碼器不只有類似深度學習的多組配置庫,還有自學習的功能,既可以自動調節圖像效果,也能自動調節焦距,這極大方便了現場人員的使用,大大降低了調試和維護的負擔,提升了生產效率
審核編輯:劉清
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原文標題:新型讀碼器讓紐扣電池讀碼率達到99.9%
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