1 研究背景
電動汽車用減速器輸入軸結合面密封處漏油現象十分普遍,而且漏油現象一直難以得到有效的解決。其原因主要有:油封結構和本身質量問題,如油封結構不合理,縮口處不光滑,不均勻,有殘缺失圓。
主動軸凸緣軸頸與油封配合時,由于主動軸高速轉動,箱體內壓力較高,油封密封不嚴,潤滑油就很容易漏出。
減速器輸入軸油封滲漏油現象嚴重影響產品的外觀,造成因缺油而引起的齒輪磨損,提高了消費者的使用成本。輸入軸滲漏油現象也大量存在于各軸承和油封之中。電動汽車用減速器輸入軸結合面密封處漏油現象十分普遍,而且漏油現象一直難以得到有效的解決,這個問題一直制約著電動汽車的發展。如何對電動汽車用減速器進行改進,解決輸入軸漏油現象十分迫切。
2 改進思路
通過對問題進行剖析。大量潤滑油隨著軸承的運轉進入箱體與軸承之間的空隙處,長時間工作后形成的高壓潤滑油,迫使油封毛粘變形,從而使動密封處出現大的間隙引發滲漏油現象。加之減速器下箱體油槽設計不合理,使得回油不暢通,導致了油壓增加,加劇了泄漏的產生。通過以上分析,總結出解決油封滲漏油的解決方案:
1)改進油封結構,使油封抗壓搞耐磨損能力加強。
2)改變箱體結構,增加單向泄油孔,使高壓潤滑油從泄油孔回流工作腔中,從而降低油封附近油壓。
3 改進方案
3.1 總體結構圖
減速器總體設計方案如圖1所示,具體實施方案如圖2所示。
圖1 單級減速器結構圖
圖2 領圈油封處的結構示意圖
3.2 主要技術說明
本文設計的電動汽車用單級減速器,其結構如上圖4所示、圖5所示,包括包括箱體1、領圈油封2、毛氈條3、鋼圈4、回油孔5、檔油板6、軸承7、第一軸承蓋8、小圓錐齒輪9、大圓錐齒輪10、平鍵11、傳動齒輪軸12、氈圈油封13、螺栓14、輸入齒輪軸15、第二軸承蓋16和輸出齒輪軸17。傳動齒輪軸12的下端設有輸出齒輪軸17,且傳動齒輪軸12的下端設有氈圈油封13,有效的防止輸出齒輪軸17下端漏油。領圈油封2的一側設有第一軸承蓋8,第一軸承蓋8上安裝螺栓14,有效進行加固。領圈油封2的一側設有輸入齒輪軸15,進行輸入轉速,實現變速。傳動齒輪軸12的上端設有第二軸承蓋16,便于加固以及拆卸維修。
箱體1內部的一側設有領圈油封2,領圈油封2的邊側設有毛氈條3,且毛氈條3之間設有鋼圈4,且領圈油封2的下端設有回油孔5,回油孔5與箱體1的內部連接,且回油孔5下端的一側連接檔油板6,領圈油封2的一側安裝軸承7,且軸承7的一側連接小圓錐齒輪9,小圓錐齒輪9的一側與大圓錐齒輪10轉動連接,且大圓錐齒輪10的一側設有平鍵11,平鍵11的下端安裝傳動齒輪軸12,大圓錐齒輪10與傳動齒輪軸12連接。
3.3 具體改進措施
1)改進油封結構。領圈油封處的毛氈條內置鋼圈,防止毛氈條受熱后收縮變形,防止油封的密封處出現大的間隙,有效的防止密封處出現漏油現象。
2)設置回油孔和檔油板。當內部油量過高,油液可通過內置的回油孔和檔油板引導油液回流,有效的降低密封出的回油壓力。避免因為壓力過高造成密封處漏油。
通過以上兩個措施的改進,使減速器的輸入軸滲漏油現象得到有效解決,成功解決了企業中的實際問題。
4 創新點
1)本文所設計的改進油封結構、在油封處的箱體上增設回油孔和擋板,能防止減速器漏油而引起的齒輪磨損。
2)本文設計的改進型減速器構思巧妙、結構簡單、成本低。3)可推廣到各軸承和油封的運用場合。
5 技術關鍵和主要技術指標
1)本文所設計圓錐齒輪減速器通過在領圈油封2處的毛氈條3內置鋼圈4,有效的防止毛氈條3受熱后容易沿著長度方向收縮變形,這可防止領圈油封2的密封處出現大的間隙,有效的防止密封處出現漏油現象。
2)同時在領圈油封2處設置了內置的回油孔5和檔油板6,當內部油量過高,油液可通過內置的回油孔5和檔油板6回流,有效的降低密封出的回油壓力,避免因為壓力過高造成密封處漏油,有效的使潤滑油回流,降低潤滑油聚集以及滲油現象。
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原文標題:電動汽車單級減速器改進方案
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