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變頻器故障處理方法合集2

jf_78858299 ? 來源:電工技術(shù) ? 作者:電工技術(shù) ? 2023-03-15 15:18 ? 次閱讀

5 過載的原因及處理

電動機在運行中,運行電流超過了額定值但又小于過流限定值,運行時間又較長,稱為過載。過載的基本特征是:電流雖然超過了額定值,但超過的幅度不大,一般也不形成較大的沖擊電流(否則就變成過流故障),過載的另一個顯著特征是有一個時間的積累過程,當(dāng)積累時間達到時才報過載故障。

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5.1 過載原因分析

過載發(fā)生的主要原因有以下幾點:

  1. 機械負(fù)荷過重

其主要特征是電動機發(fā)熱,用手觸及電動機的外殼,明顯發(fā)燙;也可從變頻器顯示屏上讀取運行電流,與電動機的額定電流進行比較,判斷過載情況。

  1. 三相電壓不平衡

引起某相的運行電流過大,導(dǎo)致過載跳閘,其特點是電動機發(fā)熱不均衡,從顯示屏上讀取運行電流時不一定能發(fā)現(xiàn)(因很多變頻器顯示屏只顯示一相電流);有效的方法是用電壓表測量變頻器的三相輸出電壓,以判斷變頻器是否缺相或電壓不平衡。

  1. 誤動作

變頻器內(nèi)部的電流檢測部分發(fā)生故障,檢測出的電流信號偏大,導(dǎo)致過載跳閘。

5.2 過載故障的解決對策

  1. 檢查電動機是否發(fā)熱

如果電動機的溫升不高,則首先應(yīng)檢查變頻器的電子熱保護功能預(yù)置得是否合理,如變頻器尚有余量,則應(yīng)放寬電子熱保護功能的預(yù)置值。

如果電動機的溫升過高,而所出現(xiàn)的過載又屬于正常過載,則說明是電動機的負(fù)荷過重。這時,應(yīng)考慮能否適當(dāng)加大傳動比,以減輕電動機軸上的負(fù)荷。如能夠加大,則加大傳動比。如果傳動比無法加大,則應(yīng)加大電動機的容量。

  1. 檢查電動機側(cè)三相電壓是否平衡

如果電動機側(cè)的三相電壓不平衡,則應(yīng)再檢查變頻器輸出端的三相電壓是否平衡,如也不平衡,則問題在變頻器內(nèi)部。如變頻器輸出端的電壓平衡,則問題在從變頻器到電動機之間的線路上,應(yīng)檢查所有接線端的螺釘是否都已擰緊,如果在變頻器和電動機之間有接觸器或其它電器,則還應(yīng)檢查有關(guān)電器的接線端是否都已擰緊,以及觸點的接觸狀況是否良好等。

5.3 過載案例分析

案例7: 一臺富士FR5000G11S 、11KW變頻器拖動一臺Y2-132S-6、7.5kW電動機,投入運行時,頻繁跳過載,顯示“OLU”。

故障檢查:現(xiàn)場檢查機械部分是否卡死,盤車輕松,無堵轉(zhuǎn)現(xiàn)象;又參考變頻器使用說明書,檢查變頻器的參數(shù),經(jīng)檢查,偏置頻率原設(shè)定為3Hz,變頻器在接到運行指令但未給出頻率控制信號之前,電動機一直接收3Hz的低頻運行指令而無法起動。經(jīng)測定該電機的堵轉(zhuǎn)電流達到50A,約為電動機額定電流的3倍;變頻器過載保護動作屬正常。修改變頻器的參數(shù),將“偏置頻率”恢復(fù)為出廠值(0Hz),電動機起動恢復(fù)正常。

故障分析:變頻器的頻率偏置設(shè)定如圖,屬于正偏置,當(dāng)給變頻器加上運行信號,控制信號還沒有加上時,變頻器輸出3Hz頻率( Y2-132S-6 額定轉(zhuǎn)速960r/min,轉(zhuǎn)速差為40r/min),此時電動機沒有起動,實際轉(zhuǎn)速差為3×60=180r/min,說明電動機的起動頻率偏高,電動機還沒有起動時已經(jīng)形成過流。該變頻器的頻率偏置參數(shù)應(yīng)設(shè)置在1Hz以下(低于額定轉(zhuǎn)速差40r/min)。該變頻器沒有報過流的原因是因為變頻器的容量比電動機的大。圖片

案例8:水泵變頻器過載

某供水單位使用艾默生TD2000-4T0300P (30KW)變頻器拖動水泵負(fù)載,使用過程中變頻器經(jīng)常報E013故障(過載),檢查故障電流記錄58A(變頻器額定電流60A),經(jīng)查說明書:風(fēng)機、水泵變頻器過載能力為:110% 額定電流1分鐘,為 什么該變頻器工作電流小于額定電流就報過載呢?圖片

案例分析:經(jīng)現(xiàn)場了解和查看,發(fā)現(xiàn)水泵負(fù)載長期工作在48Hz,電流長期在58A左右,報E013的原因為變頻器帶載能力不夠,需要更換更高一級的變頻器,即更換為TD2000-4T0370P或EV2000-4T0370P(37KW)

為什么會做出變頻器帶載能力不夠的結(jié)論呢?原來變頻器的過載保護按反時限曲線不同分為G型和P型。 本例機型為P型機,其P型機反時限曲線如下圖,當(dāng)變頻器輸出電流達到95%持續(xù)時間達到1小時時,即報“E013”。當(dāng)變頻器輸出電流達到110%、持續(xù)時間達到1分鐘也同樣報E013。

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6 缺相故障的原因及處理

6.1 缺相故障的原因分析

變頻器有單相220V和三相380V之分,輸入缺相只存在于三相產(chǎn)品中。圖所示為變頻器主電路,R、S、T為三相交流輸入,當(dāng)其中的一相因為熔斷器或斷路器的故障而斷開時,便發(fā)生了缺相故障。

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  1. 正常情況

當(dāng)變頻器正常工作時,直流母線上的電壓 如圖所示,一個工頻周期內(nèi)將有6個波頭,此時直流電壓 的最大值為537V,平均值為515V,最小值465V。對于一個7.5KW的變頻器,其濾波電容容量一般為900 ,當(dāng)滿載運行時,電壓降落大約為40V,即平均電壓為500V左右。當(dāng)濾波電容容量下降,滿載時平均電壓會低于500V。

  1. 缺相情況

當(dāng)輸入缺相時,一個周期內(nèi)只有2個電壓波頭,且整流電壓最低值為零。此時電壓的平均值為342V,比正常情況低了170V。但當(dāng)空載時,因為有濾波電容,仍可使直流母線上電壓達到500V以上。當(dāng)變頻器一帶載,電壓隨負(fù)載的增加迅速下降,當(dāng)頻率上升到十幾Hz,電壓下降到400V以下。最好的 判斷方法是用電壓表測量開機時直流母線電壓的下降情況。

變頻器缺相,分為外電路缺相和內(nèi)電路缺相。外電路缺相一般電工就可以處理,內(nèi)電路缺相就要進行解體維修,技術(shù)難度較大。正確判斷變頻器內(nèi)部缺相或外部缺相是一項重要的工作,他可以區(qū)分缺相故障由誰來處理。

判斷缺相最簡單的方法就是進行交流輸入端子電壓的測量

6.2 變頻器缺相案例分析

案例9:變頻器起動后跳“LU”

案例現(xiàn)象:一臺富士FRN11G11S變頻器在頻率上升到15Hz以上時,“LU”欠電壓保護動作。

案例分析:變頻器欠壓故障是在使用中經(jīng)常碰到的問題,主要是因為主回路電壓太低(220V系列低于200V,380V系列低于350V)或變頻器自身原因。變頻器自身的主要原因有:整流模塊某一路損壞、濾波電容容量不足;其次是主回路接觸器損壞,導(dǎo)致直流母線電壓損耗在充電電阻上而導(dǎo)致欠壓;再有就是電壓檢測電路發(fā)生故障而出現(xiàn)欠壓問題。

案例檢查:首先檢查輸入側(cè)電壓是否有問題,然后檢查電壓檢測電路。從整流部分向變頻器電源輸入端檢查,發(fā)現(xiàn)電源輸入側(cè)缺相,由于電壓表從另外兩相取信號,電壓表指示正常,沒有及時發(fā)現(xiàn)變頻器輸入側(cè)電源缺相。輸入端缺相后,由于變頻器整流輸出電壓下降,在低頻區(qū),因充電電容的作用還可調(diào)頻,但在頻率調(diào)至一定值后,整流電壓下降較快、造成變頻器“LU”跳閘。

接通斷相電路,試機正常。圖片

案例10:某塑料擠出機,采用艾默生TD2000-4T0550G變頻器作為主驅(qū)動,在運行過程中,聽見變頻器內(nèi)有異響,但變頻器能繼續(xù)運行。懷疑變頻器有問題,但無任何故障代碼,停機后仍能繼續(xù)運行。用鉗型電流表檢查輸入進線電流,發(fā)現(xiàn)其中一相基本無電流,但變頻器未報E008輸入缺相故障。

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電路檢查:檢查變頻器的所有故障代碼,均無輸入缺相E008故障。

檢測變頻器主回路,發(fā)現(xiàn)其中一個整流橋有炸裂痕跡,用萬用表檢測D2/D5,發(fā)現(xiàn)“二極管正向不導(dǎo)通,反向也不導(dǎo)通”,即變頻器缺相。

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圖中:

1—接觸器2—濾波電容3—整流電橋4—熱敏電阻5—整流橋風(fēng)扇6—IPM

7—驅(qū)動板8—工頻變壓器9—限流電阻10—IPM風(fēng)扇

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8 其他故障的排除

8.1 電磁干擾故障的排除

1.變頻器干擾分析

變頻器的干擾問題一般分為:變頻器自身干擾;外界設(shè)備產(chǎn)生的電磁波對變頻器干擾;變頻器對其它弱電設(shè)備干擾3種情況。

變頻器的干擾途徑為:傳導(dǎo)干擾、電磁波輻射干擾和磁場耦合干擾。在變頻器的外部控制設(shè)備上和控制信號線上產(chǎn)生干擾信號,這個干擾信號和控制信號相疊加,進行變頻器的控制。因此,電磁干擾多反映在變頻器的運行控制上。如電動機在運行過程中突然停機,電動機運行時快時慢,運行速度不穩(wěn)定,電動機停不下來,按鈕不起作用等等,這些都是變頻器可能受到干擾的具體體現(xiàn)。

干擾途徑

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變頻器受到電磁 干擾的主要原因是變頻器的屏蔽不良。一是電源線屏蔽不良,PWM波輻射嚴(yán)重;二是控制設(shè)備、信號線屏蔽不良,感應(yīng)進了干擾信號;三是沒有合理的接地,四是工頻電源的干擾諧波傳入了控制設(shè)備。從發(fā)生的電磁干擾案例分析,問題主要出現(xiàn)在上述四個方面。

當(dāng)判斷變頻器為電磁干擾,首先檢查變頻器的接地情況,信號線的屏蔽情況和走向,電源線是否進行了屏蔽,是否套入共軛磁環(huán),是否接入濾波器等。可用示波器進行控制信號的觀察,從而發(fā)現(xiàn)干擾途徑。

案例11:變頻器儀表干擾不能正常工作

案例現(xiàn)象:某公司進行水泵節(jié)能改造項目,安裝了9臺ABB ACS系列變頻器,其中8 臺變頻器是ACS-510系列,功率范圍為45110 kW;另外一臺變頻器是ACS-800 系列,功率為200 kW,此臺變頻器和另外一臺45 k變頻器安裝在一臺1 000 kV·A車間變壓器供電的380 V母線上。變頻器的420 mA 調(diào)速信號均來自PLC 控制系統(tǒng)

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案例調(diào)試:在調(diào)試中ACS-510 系列變頻器運轉(zhuǎn)正常,但ACS-800變頻器運轉(zhuǎn)時出現(xiàn)了兩個問題。1)兩線制儀表信號受到干擾,測量值出現(xiàn)波動。波動比較嚴(yán)重時,控制系統(tǒng)發(fā)出壓力高或者壓力低的信號,控制系統(tǒng)均誤認(rèn)為是壓力過低,而自動關(guān)閉一些閥門。下圖 曲線為變頻器工作和停止時儀表的記錄曲線,由圖可見,變頻器工作時儀表中感應(yīng)了較強的干擾信號。但是,除了兩線制以外的儀表,均正常工作,沒有受到干擾。圖片

2)變頻器運行后,車間變壓器保護裝置誤動作,經(jīng)常發(fā)出過負(fù)荷報警,甚至發(fā)生誤動作跳閘,而變壓器實際負(fù)荷才500 kW,并沒有出現(xiàn)過負(fù)荷。

故障分析:初步判斷是因為變頻器功率比較大,產(chǎn)生的電磁干擾也比較強烈,并且由于控制線與動力線距離比較近造成的。其4~20 mA 調(diào)速信號電纜采用的是屏蔽雙絞線,穿鍍鋅鋼管后沿電纜橋架敷設(shè),鋼管與電纜橋架的距離約為5 cm。

故障處理:將控制電纜和動力電纜之間的距離調(diào)整到30 cm 以上再次試驗,發(fā)現(xiàn)干擾現(xiàn)象仍然存在;為了再次確認(rèn)是否是電磁干擾沿控制線路引入PLC控制系統(tǒng),將控制電纜從PLC 控制柜去除,變頻器控制柜現(xiàn)場手動調(diào)速,發(fā)現(xiàn)兩線制儀表信號受到的干擾現(xiàn)象仍然存在,所以基本排除了是電磁干擾信號沿控制線路引入PLC 控制系統(tǒng)。隨后采用專用電能質(zhì)量測試儀對變頻器供電回路進行諧波測試。測試諧波數(shù)據(jù)如表2 所列,諧波電流波形和諧波含量如圖3、圖4 所示。

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從測試的諧波數(shù)據(jù)可知,變頻器產(chǎn)生了大量諧波,主要以5次、7 次、11 次諧波居多。從變頻器電壓曲線可以明顯的看出,諧波電流使正常的電壓曲線不再是正弦曲線;諧波含量柱形圖所顯示的情形和所測得的諧波數(shù)值相吻合,證實了是變頻器諧波以電磁傳導(dǎo)方式傳播到供電網(wǎng)絡(luò)中去,從而影響到儀表變壓器繼電保護裝置不能正常工作。根據(jù)以上測試結(jié)果,仔細(xì)分析了ACS-510 系列變頻器和ACS-800 變頻器的結(jié)構(gòu)區(qū)別,從ABB變頻器使用手冊和其他技術(shù)資料中發(fā)現(xiàn),兩種變頻器在其附件配置上稍微有點區(qū)別。

ACS-510系列變頻器輸入端內(nèi)置了一臺變感式交流輸入電抗器和RFI濾波器。交流電抗器和RFI 濾波器是標(biāo)準(zhǔn)配置,在實際使用中不需要額外的濾波器。而ACS-800變頻器在輸入端只內(nèi)置了一臺交流輸入電抗器。EMC 濾波器是可選設(shè)備,如果在設(shè)備訂貨時沒有要求強調(diào)安裝EMC 濾波器,ABB 廠家只在輸入端內(nèi)置一臺交流輸入電抗器。經(jīng)核實,這臺變頻器訂貨時確實沒有要求配置EMC 濾波器,于是在變頻器輸入端增加了一臺變頻器專用FT330-400型輸入濾波器,然后再開機試驗,儀表信號受干擾現(xiàn)象消除,并且變壓器繼電保護裝置誤動作事故也不再發(fā)生。

總結(jié):

1.變頻器的信號線必須進行良好屏蔽。當(dāng)信號線大于5m以上時,要用鍍鋅鐵管屏蔽。

2.變頻器的容量大于50kW以上時,要在輸入端加電磁濾波器,以濾除變頻器諧波對電網(wǎng)的干擾。如果變頻器的容量很大,對電網(wǎng)的傳導(dǎo)干擾是很嚴(yán)重的,使工作在電網(wǎng)上的電器都受到不同程度的干擾,甚至使控制系統(tǒng)癱瘓。

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5.8.2 變頻器的軟件故障

變頻器由單片機控制,可進行程序預(yù)置,通過內(nèi)部程序運行,控制變頻器按照預(yù)置設(shè)定進行工作。變頻器的硬件是由半導(dǎo)體電路組成的,易受溫度、強光照射、電磁輻射等的影響。當(dāng)硬件受到了干擾,不能處于正常的開關(guān)狀態(tài),則運行程序就受到干擾,不能按設(shè)定值運行;變頻器的原始程序是由人工編制的,總有考慮不周的地方,當(dāng)遇到一些突發(fā)因素,就有可能造成死機、失控等現(xiàn)象。有的失控現(xiàn)象和電磁干擾混在一起,不好區(qū)分。往往有這種情況,變頻器失控,將參數(shù)恢復(fù)為出廠設(shè)置,再重新預(yù)置,變頻器工作正常。

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