案例背景
車載濾波器組件在可靠性試驗后,主板上的插件引腳焊點發(fā)生開裂異常。
分析過程
焊點外觀
說明:插件器件引腳呈現(xiàn)出明顯的焊點開裂狀態(tài)。
X-RAY檢測
針對異常焊點的X-RAY檢測:
說明:通孔(支撐孔)的透錫率僅20%左右,遠低于正常值75%。
針對正常焊點的X-RAY檢測:
說明:該批次正常品焊點通孔的透錫率與異常焊點一致。
切片斷面分析
#01 金相分析
針對異常焊點的金相分析:
說明:異常焊點的斷面金相圖示表明焊錫填充不足,存在較明顯的少錫與疲勞開裂的特征。
針對正常焊點的金相分析:
說明:正常焊點的斷面金相分析顯示,焊錫填充不足,存在明顯的少錫異常,DIP焊盤端焊錫、PCB與引腳處有明顯的潤濕。
#02 SEM分析
針對異常焊點的SEM分析:
說明:異常焊點PCB已潤濕位置的合金層IMC測量結(jié)果顯示,其厚度均在0.5μm以下,數(shù)值明顯偏低。未焊錫的孔壁與端子部位皆無異常。
針對正常焊點的SEM分析:
說明:正常焊點PCB已潤濕位置的合金層IMC的厚度均在0.5μm以下,數(shù)值明顯偏低。
分析結(jié)果
結(jié)合焊點失效背景,以及各項檢測結(jié)果,對插件器件引腳焊點開裂,作出如下綜合分析:
1.插件器件引腳焊接存在嚴重的支撐孔透錫不足現(xiàn)象,透錫率僅在20%左右,遠低于75%以上的標準;
2.焊點開裂主要發(fā)生在焊錫間,其斷面形貌符合焊點疲勞開裂的特征;
3.通過對失效焊點與正常焊點焊接IMC的分析,它們的IMC層厚度也遠低于正常的IMC層厚度(1.5μm-4.0μm)。
由此可以判斷,器件DIP焊接時,工藝條件不足,未形成良好焊接。
改善方案
優(yōu)化DIP焊接工藝條件
原因:插件器件引腳DIP焊接時,工藝條件不足(浸錫時間、浸入深度等),導(dǎo)致通孔透錫率低,焊點可靠性差。在可靠性試驗時,由于應(yīng)力集中于較小的焊點上,導(dǎo)致焊點疲勞斷裂。
通孔透錫不足
通孔透錫不足
IMC厚度不足
方法:滿足通孔透錫率至少達到50%以上,焊接IMC層厚度1.5μm以上;
優(yōu)化PCBA與組裝件點膠固定的應(yīng)力作用
原因:該產(chǎn)品目前在PCBA與組裝外殼之間使用的點膠,硬化后是硬質(zhì)的、無韌性與彈性。
在組件發(fā)生振動時,其應(yīng)力會直接通過硬膠傳導(dǎo)至外殼,再作用至焊點上,存在應(yīng)力疲勞損傷的隱患。
方法:PCBA與組裝外殼之間的點膠更換為固化后更有韌性與彈性的硅膠材質(zhì),緩沖外部應(yīng)力對焊點的影響。
新陽檢測中心有話說:
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審核編輯黃宇
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