電氣操作是采用機械、人工與界面自動雙并使用,10臺同步用了31只電位器,10只單動電位器,10只分部傳動比電位器。10只±5%微調電位器,傳動比速度鏈放在柜體內,初調時一次跳號,速度鏈基本平衡。
一般情況下同步不會有多大偏差,在正常使用開機情況下,操作工會根據不同材料不同產品目測速度而對10只同步軸進行微調,而且微調的預判能力精準到同步誤差在3mm以內。這就是前面所提到的操作員工的偉大之處。(可能操作員不知道微調也會使10只同步紊亂,但經驗感覺這東西很多時候還是很準的。)
電位器,這是一個普通的不能再普通的器件,因為它無級可調,也就沒人去認真關心它的線性度,線角度,同軸一致性,零角度零電阻,所以常被人忽略。不過,國外做到了,也是因為對國外產品深入了解幫了我們的忙,也解決了一條不可能做成同步生產線。工作起來居然能平穩生產十年,奇跡!
我們在2018年回訪客戶時非常震驚。當時該電位器采購價為80元/只,旋鈕40元/只,計120元/套,31套4千元不到,而一只壓力傳感器當時采購價約13700元/只,至少要用9只。中國人的智慧真是偉大!小編個人觀點:我們一臺力矩控制器850元對外宣傳可用至少3~5年,從目前的實際狀況來看,基本上都在10年左右,而400元1臺的一年要用3臺,至少2臺。當然還是人家的便宜,只有我們的一半價。
同樣的PU生產線要我們做機械是105萬。電氣是47萬,總計150萬左右。而另一家廠家不受控,機械要160萬,電氣110萬,計270萬。線速度增力1倍,相當于1臺當2臺,還便宜30萬,省一個專業操作工10年的工資。
有時候也會疑惑,為什么總要便宜貨,舊貨,假貨,問題的根源何在?在沒有背景關系的情況下,要做生意要賺錢,只能低價搶,搶到手的生意,因欲望的驅使賺取更多的利潤,只有發明創新;在沒有辦法的情況下能找到更好的方法賺取可觀的利潤。又因利益的驅使,讓我們的科技更進步。如果是不能完成任務達到目的賺取利潤,則不可取。
關于該項目還有一個題外話,即是人工加料的問題。人工加料是由攪拌機將化工原料加工后由人工澆到合成帶上,再壓沙,烘烤成型。明明有大型擠出機可以將原材料通過擠出機直接將料擠到合成帶上,就因為擠出機擠出料內有點小氣泡而棄之不用,還是解決不了氣泡的問題。還是擠出機要100萬的問題。合成料要2個人機械設備加料2個人,總計4個人,一年的人工要多少?19年人工?估計也沒人能算明白,也許是機械設備還不能完全智能化。
該項目總計有380kw的加熱,約16個區域,由于甲方認為國產加熱容易壞所以他們要用便于維修,拆換,調試方便的溫控方式。因此,我們做了一些變革,雖然成本增加了很多,但是10年內沒有維修的麻煩。
其一,散熱器選用與柜體同款的長條型散熱器,每塊散熱器配3臺380w的強勁風機,散熱器大到風機全壞模塊也足夠散熱。況且,散熱器是根據功率的大小區域不同而分散安裝,好處就是非初始狀態下不是每組可控硅都全力工作。其二,不惜3倍的成本價購全進口西門康模塊,電流再放大2個檔次,盡量做到無塵安裝、配溫。
以上是我司這些年實際操作下來的一點淺知拙見。
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