案例背景 隨著科技的發展,產品更新換代日益加快。第九事業部服務客戶多,產品型號復雜,經常更換線體。在停機換線的過程中,造成大量的時間浪費。為了提高生產效率及設備稼動率,工廠成立改善小組,從SMT快速換線著手。
快速換線優點:減少加工中的庫存、縮短備貨時間、改善了產品品質、減少浪費、提高產能以及設備稼動率,同時也保證了生產的靈活性。
換線時間構成
快速換線時間,指AOI上工單最后一片出板時間與下工單第一片板進板的間隔時間。
內部時間:必須停機才能進行的切換以及保證質量進行的調整、檢查等占用的切換時間,如SMT機上物料、IPQC對料、工程調基、首件確認等。
外部時間:不必停機也能進行的切換作業時間,如尋找、更換鋼網、備料、將物料裝在飛達上錫膏回溫、攪拌、SMT編程、回流焊溫度測試等。
案例解析
1、外部時間占用內部時間,如SMT停機后再來找鋼網,攪拌錫膏; 2、調試時間太長,如飛達未校驗,重新調坐標時間的次數過多; 3、操作動作未優化,找料時間過長,未進行平行作業。
改善方案
1、成立改善專案小組,明確內部時間和外部時間,建立標準作業規范,嚴格執行; 2、將內部作業轉為外部作業; 3、物流備料,物流在產線換線前,提前把首套物料備齊給到快速換線小組; 4、線外備料,快速換線小組接到物料后,掃描站位、上料、核料、取值、綁定飛達等工序都可以在離線完成,上線后直接生產。
改善過程
離線上料 改善后:在換線區離線掃描,物料上線只需掃描一個對應Table車條碼,減少換線掃描時間,提高生產效率。
改善前:作業員在換線時物料上好后使用PDA在線掃描,不僅效率低,而且時間長。
離線核料 改善后:物料在線外上齊后,作業員、品質人員等離線核對物料OK后,上線后直接生產。
改善前:作業員需要在線核完物料,才能生產首件,在線核料影響生產首件時間。
離線取值 改善后:操作員核對物料時一人離線取值,上線后節省產線生產時間,可直接操作。
改善前:離線取值都是在線操作,停機取值,使得內部時間長。
物料上機臺 改善后:改善后:物料上到Table車,使用Table車一起拉到產線,直接用小車推到機臺上。
改善前:物料上飛達后,操作員將物料全部放在飛達車推到機臺。
改善成果 在改善小組成員的共同努力之下,通過一系列改善措施,最終換線效果十分明顯。 1、換線時間由42分鐘縮短至15分鐘,節省了27分鐘; 2、產線UPH提升25%; 3、單次換線節約382.5元,按每月平均換線30次計算,總共節約11475元。
結語
停線是最大的浪費,只有機器不停地運作才能創造價值。改善應該精準到每個細節,從作業員的動作分析進行合理的優化,從而達到快速換線的目的。 改善永無止境,我們一直在路上。
編輯:黃飛
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原文標題:SMT快速換線效率提升改善報告,值得借鑒
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