問題描述
1月1日在客戶端123ABC組裝功能測試過程中出現16pcs高壓異常,分析原因是BOT面零件U12位置空焊不良導致。不良如下:
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X-ray圖片(U12位置)
QFN U12位置虛焊不良圖片
原因分析
一. Reflow工藝檢查
實際爐溫Profile均在制程工藝范圍之內,無異常。
實際Reflow Profile
二. 設備參數排查
查看零件貼裝參數和程式U12貼裝坐標,未發現異常。
貼裝參數OK
貼裝坐標OK
三. SPI印刷錫膏質量排查
查詢SPI檢測數據,X,Y方向偏移值,錫膏厚度,面積,體積均未發現有異常。如下圖所示;
四. 物料(零件和PCB)排查
1.檢查零件封裝和PIN腳等均無異常;
2.PCB表面焊盤無異常。
零件PAD
PCB焊盤
五. 物料(PCB表面油墨包封及過程管控)
1. 板面油墨開窗在不良功能腳位置沒有發現油墨覆蓋不到位或油墨溢出焊盤等不良現象,油墨表面處理及油墨厚度正常.
2. PCB與QFN物料,查找PCB當天生產上線開真空包裝時間記錄,控制在規定使用時間36H內,沒有因為PCB及料因為裸放置時間過久造成上錫面氧化現象而導致爬錫不良.
3. 查閱Gerber文件,引腳沒有因為連接大面積的銅層而造成引腳過回流爐溫度差異造成爬錫及虛焊的可能性.
4 .不良現象固定規律在同一個引腳,可知引腳PCB焊盤的OSP保護膜在過爐時有被破壞,而沒有引起錫膏流動性變差的情況.
六. 設計確認
1 查詢物料規格書發現U12 PCB焊盤與零件廠商建議不符合。
廠商建議Layout
實際Layout
物料尺寸
2 模擬零件貼裝后,PIN腳與焊盤單邊只能接觸0.15mm
總結
根本原因:
PCB layout與零件廠商建議不符,導致零件管腳與PCB焊盤可接觸面積太少(0.15mm)出現搭接不足空焊異常。
流出原因:
流出原因為AOI limitation,未cover到此不良現象。導致不良品流到客戶端。
改善對策:
永久對策:反饋RD邀請板廠修改PCB Layout,參照零件廠商建議設計焊盤。
短期對策:
1 鋼網修改,整體內移,四周PIN腳做外擴設計,增加錫量改善焊接,鋼網已修改,待下筆工單上線驗證效果。
2 SMT AOI增加人員全檢U12位置,檢驗OK后需打記號點標識區分。
3 針對U12位置SPI檢測標準需修改并加嚴到25%(標準值36.7%)。
4 新鋼網使用的前三筆工單需全部測試AXI。(之前為抽測)
審核編輯:劉清
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原文標題:【干貨】SMT失效分析丨QFN虛焊異常分析改善報告(2023精華版),你值得擁有!
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