常見的控制方式無外乎幾種:
電位器(AD)調速、PWM調速、分段速度調速(或給定速度調速)。
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最近在調高速無刷電機無級調速時遇到一些問題,結合自己近20年的電機驅動開發經驗,分享一些問題和心得。
我最近開發的這個應用,MCU選用了CW32L010。采用AD比較過零點,無感控制BLDC方式。AD轉換速率最快為2M。即每一個數據點采樣時間為0.5US。一個PWM周期按5路AD轉換需求來算,一個周期內,AD轉換時間約為2.5US。
當使用AD電位器調速時可能存在的問題:
使用AD電位器調速時,調速精度最高計算方法:100000/4096=24.4RPM(以CW32L010為12位AD計算)。即每個AD轉換精度位,可調轉速精度最高為24.4RPM。若存在2個AD轉換位誤差時,轉速變化將為50RPM左右。
實際控制中,由于硬件上地線干擾等引起的AD輸入的干擾,會引起更多不確定的AD轉換位誤差,所以在沒有做軟件AD濾波的時候,無極調速很難將速度控制在一個理想值。
因此,在使用電位器無極調速時,發生ADC采集到的給定的電壓值存在浮動(或開環占空比浮動),容易引起電機輸出速度的浮動。反映在高轉速電機上,如暴力風扇、高速風機、可以聽到電機因為轉速不恒定而產生不均勻的噪音。就像末日刮風胡亂吹一樣。
幾乎所有涉及到高速電機的產品,很少有用無極調速的方式,更多的是使用分段給定速度的方法,也就是換擋調速。
但有時客戶有應用需求,也有簡單的方法可以解決,也就是在AD轉換上加一道濾波算法,將AD采集的干擾濾除。這樣會使調速精度降低,從而略微影響電機調速時轉速變化的平滑度。
當使用PWM調速時可能存在的問題:
教科書的PWM調速,是讓MCU對PWM進行輸入捕獲,但在實際使用中仍會有很多問題。
比如這個PWM占空比的識別,存在非常占用中斷資源和定時器時鐘資源的問題。
這給MCU的運算處理增加了很多負擔。PWM輸入頻率越低,MCU負擔越輕。
同時,外部的干擾有時會導致定時器精度受限,也會出現無法準確識別100%占空比的情況(這種可以將99%占空比認定為100%)
在很多普遍的應用中,都是在硬件的PWM輸入處增加一個RC濾波器,將PWM值轉換成AD模擬值,有時為了提升轉換的線性度,也會使用運放設計一個跟隨器電路,增大RC輸入的內阻。此時PWM輸入頻率越高越好。
但這種方式也有點小問題,在不標定的情況下,無法準確確定PWM轉AD的線性的對應關系。
如果回到PWM輸入捕獲,在使用PWM頻率為10K時,我們不使用輸入捕獲功能,而是改為IO邊沿中斷,減輕MCU運算負擔,PWM引起的IO中斷頻率將為20K(需要捕獲2次邊沿中斷),即50US。此時,電機驅動器相當于一個開環執行器,在一些控制應用中,可以通過外部增加如壓力、溫度、速度等閉環控制。
使用分段速度給定可能存在的問題:
分段速度最易理解。在這里指不做無級調速,固定幾個速度值,或三檔或五檔或十檔,進行切換調整。該方法可以通過按鍵切換速度檔位,或以通訊控制給定確定不變的速度值。
很多新人工程師想當然的去做時,卻會發現在這種方式下,
由于速度調整變化,在不同檔位之間切換時會有不連續的感覺。
以風機、泵類驅動最為明顯。
也以降檔(降速)控制最為明顯。
只需要平緩降(升)速即可解決。
不合理的調速策略,可能會帶來產品噪音及運行穩定性的問題,雖然調速是電機控制的基本內容,但在產品及工程應用時,需要考慮很多細節因素。而對于很多經驗不足的工程師,在排查開發問題時,往往不會關注到他們的調速策略是否合理,導致項目無法順利完成。
以上都是結合自己的開發經驗淺談一下,歡迎批評建議和討論。
寫在最后:
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審核編輯 黃宇
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