1 開發需求與背景
橡塑制品在我國工業中的應用越來越普遍,尤其是耐油性的橡塑制品,更受歡迎,湖北嘉德橡塑制品有限公司是專業生產潛油泵、油田泵、輸油管等用的專業型橡塑制品廠家,由于橡膠硫化需要在一定的時間、溫度以及壓力下才能硫化,傳統的硫化控制方法靠擋車工人憑經驗確定,存在著許多弊端,導致橡膠欠硫、過硫,極大影響了橡塑制品的質量,2002年我們為該公司采用泓格嵌入式網絡控制器I-7188以及嵌入式受控型I-8410以及I-7000遠程控制模塊集成了一套分布式橡塑硫化機的監控系統,并且將控制信息與生產信息集成到公司的MIS管理系統中,利于公司計劃、分析,取得了較好的經濟效益。現將系統設計概述如下。
2 系統架構與組成
2.1 方案選擇
圖1:方案選擇圖
如圖1所示的三種控制方案中,第一種方案雖然結構簡單,但是一旦I-8421出現當機,平板硫化機將無法正常運行,同時,由于許多的控制參數存放在上位機上,無疑使上位機的負擔增加,相對而言,其安全性、可靠性較差。在第二種方案中,雖然一部分控制由嵌入式網絡控制器I-7188EAD承擔,但I-87K4無控制功能,同樣存在著可靠性、安全性不佳的隱患。第三種方案中,重要的控制參數存放在上位機上,I-7188EAD承擔著雙重作用,平板硫化機的本地控制由I-8410完成,I-7188EAD在系統中是主控器、I-8410是受控器,滿足RS-485通信協議的主從要求。一旦需要更改工藝參數,I-7188EAD與上位機通信獲得數據,為了提高系統的可靠性,在系統中增加了I-7000模塊,一旦I-8410的通信信號消失或者出現故障時,控制功能由I-7188EAD托管、并由I-7000執行(復用),但此時控制功能比較簡單,僅僅是溫度與壓力檢測、硫化定時而已、需手動開啟平板客戶機,無系統設備故障監測、溫度的PID調節等,在第三種方案中,由兩級控制器實現了雙機冗余,現地控制同時也有兩套組成,只是一套的控制功能比較完整、備用的一套的控制功能比較簡單,均可實現平板硫化機的控制,從而實現了控制器冗余、執行器備用/復用的功能,滿足現代過程控制[1]的要求,極大提高了系統的安全性、可靠性,滿足了用戶“高可靠性、高安全性、高科技性、高效益”的要求。
2.2 系統工作原理
采用第三種方案時,整個工藝過程為:首先系統開啟、服務器、I-7188EAD、I-8410以及I-7000全部進行一次握手信號的檢測,檢查系統的通信是否正常,由于不同的橡塑產品硫化時其工藝參數不同,工藝控制服務器給I-7188EAD傳送工件號,并將溫度、壓力、以及時間下放到I-7188EAD,以備控制I-7000,I-7188EAD同時也給I-8410傳送上述信息,以備I-8410按照服務器的指令進行工藝控制。在控制過程中,I-7188EAD與I-8410始終相互傳遞“心跳”信息,一旦I-7188EAD發送10次心跳信息仍然接收不到I-8410傳送的控制信息,則I-7188EAD判斷I-8410通信失敗,發出數字信號,并且托管控制系統,以使I-7000開始工作,同時將發出控制信號,使I-8410的電源斷開、1分鐘后,再次發出控制信號,使I-8410重新上電,恢復正常運行。待通信恢復正常后,I-7000退出控制,I-7000在整個控制過程中,除其備用執行控制功能外,還要承擔蒸汽管路10個電磁閥、12路斷路器、12路吸合器的實時控制與監測,因此,系統作到了任何控制器均有雙重功能,節約了設備成本,并且極大地發揮了各控制器的作用,滿足了設計要求。分布式平板硫化機組控制系統的架構圖見圖2所示。
圖2:分布式平板硫化機組控制系統的架構圖
I-7188EAD與I-8410、I-7000采用RS-485通信,波特率設為19200bps,其中,I-7188EAD為現地控制單元的主控制器、I-7000以及I-8410均為受控器。I-7188EAD與控制服務器采用TCP/IP通信方式。
2.3 系統配置
2.3.1 I-7188EAD
I-7188EAD為一具有PC功能的嵌入式網絡控制器,也可以說是網絡協議轉換器,它有512KB FLASH,512KB SRAM,2KB EEPROM,31B NVSRAM,內置實時時鐘,看門狗定時器、內置MiniOS7操作系統、具有64位硬件唯一序列號,支持用戶程序加密、含有與NE-2000兼容的10BASE-T網絡控制器、支持TCP/IP協議。它具有獨特的雙看門狗安全設計,即軟件看門狗和硬件看門狗組成,萬一主控計算機當機,所有的輸出模塊就進入預設的安全狀態,符合工業的安全要求,使用方便,可大幅增加系統安全性。
2.3.2I-8410配置
I-8410是一款PC-Based嵌入式控制器(受控型),能擴展4個并行控制I/O模塊,有256KB Flash ROM以及128KB SRAM、2KB EEPROM、內置看門狗定時器利于系統安全可靠運行、且內置專用MiniOS7操作系統,適合用TC編寫控制程序,具有3個COM口,其中COM2為RS-485通信口。它同樣具有獨特的雙看門狗安全設計,當程序當機時,可瞬間重新開機,且和每個I/O模塊有軟件看門狗互鎖,大幅提高系統安全性。所采用的模塊及其特性、作用見表1所示。
表1:I-8000功能模塊的選用、特性、作用
2.3.2 I-7000模塊的選用
主要模塊為:I-7011PD可編程帶顯示的熱電偶輸入模塊、I-7012F快速模擬量輸入模塊、I-7041隔離開關量輸入模塊、I-7042隔離O.C.門輸出模塊、I-7080頻率/計數輸入模塊,其作用與I-8410選用的同類模塊相同,在此不再贅述。
3軟件設計
3.1 I-7188EAD與I-8410之間的通信
由于I-7188EAD與I-8410均具有控制功能,兩者之間必須相互配合,協調運行才能使系統的可靠性提高,因此,本系統軟件設計的關鍵便是I-7188EAD與I-8410之間的通信程序。需定義兩者之間的通信方式、協議等,由于I-7188EAD與I-8410各自有RAM、ROM以及EEPROM,利于系統編程和存儲一定的數據,在程序設計時,其通信的心跳信號是I/O信號,相互之間僅傳送必要的控制信息并加以存儲。在MiniOS7操作系統下、利用TC2.0以及各自的庫函數編寫。其流程圖見圖3所示。
圖3:I-7188EAD與I-8410之間的通信
3.2 I-8410的控制程序
I-8410的控制程序比較簡單,由于泓格提供了大量的對相應模塊控制的庫函數,在用TC2.0編寫時可以直接通用,給用戶極大的方便。主要分為:模塊初始化、數據采集與控制、數據分析、系統故障判斷與提示(通過DO信號輸出給外部指示燈)、數據通信等。
3.3 工藝控制服務器程序
在控制程序設計過程中,工藝控制服務器主要與I-7188EAD進行通信,我們采用了泓格提供的OPC服務器以及ActiveX控件,并采用了組態王組態軟件,極大方便了上位機的編程過程。在服務器上安裝有Windows2000操作系統、Microsoft SQL6.5,便于控制信息存放到企業管理MIS系統中,利于生產管理人員計劃、統計。該段程序主要有人機交互界面設計、數據庫存取方式設計、IE的發布與瀏覽設計、系統故障診斷設計、系統組態設計、數據庫設計以及安全性設計(防火墻的設計)、報表設計、文件系統管理設計、文件輸出管理設計(報表輸出、打印、管理)等。
4應用體會與心得
由于泓格的I-7188嵌入式網絡控制器與I-8000嵌入式控制模塊均有具有獨特的雙看門狗安全設計,且和每個I/O模塊有軟件看門狗互鎖,并有專用的穩定的MiniOS7操作系統,大幅提高系統運行的安全性和可靠性,同時系統采用控制器冗余、控制執行器復用,節約了投資成本,提高了企業和系統開發者的經濟效益。本系統運行一年有余,一直比較穩定運行,使生產的橡塑制品質量提高、且次品率和廢品率大幅度下降,提高了生產效率,降低了勞動強度,深受使用單位好評。總之,泓格的產品使系統集成者和系統使用者均可獲得了良好的經濟效益。
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