?? 1 引言
?? 紙管機是一種紙料加工機械,它以單光面牛皮紙為原料,經(jīng)過切刀成片,將其卷成紙卷的設(shè)備。生產(chǎn)的紙管主要用于穿在的橫粱上,代替塑料外皮,符合環(huán)保的標準。將紙管用作衣架橫梁的外殼,就可根據(jù)需要調(diào)整直徑,而衣架的重量不變,克服了傳統(tǒng)金屬和塑料衣架弊端。此外,經(jīng)過噴漆的紙管外形美觀。還可起到滑輪的作用。該種紙管衣架主要大批量向國外出口,專門生產(chǎn)該種紙管的機械,在國內(nèi)幾乎是空白。
國內(nèi)相似的紙類產(chǎn)品加工機多為半自動機型,主要采用機械傳動的方式實現(xiàn)紙的切片,之后由人工將紙片送到卷紙機內(nèi)進行卷管,生產(chǎn)效率比較低,不能適應(yīng)時代的要求。設(shè)計開發(fā)的是全自動機,無需人工送紙,實現(xiàn)了送紙、切紙、卷紙全自動化生產(chǎn),有效的提高了生產(chǎn)效率,為企業(yè)創(chuàng)造的效益。
?????? 全自動紙管機的電氣控制系統(tǒng)設(shè)計具有如下的特點:
(1)采用先進的PLC和數(shù)字通訊技術(shù)實現(xiàn)生產(chǎn)過程。PLC的靈活性編程,利于程序的閱讀、修改和維護。系統(tǒng)中通訊用到的自由口協(xié)議,編程簡單,不需要另購模塊,開發(fā)成本低。
(2)變頻器控制電機傳動平穩(wěn)、維護工作量小、現(xiàn)場環(huán)境清潔。通過自由口協(xié)議對變頻器進行控制,極大地減少了線路連接的復(fù)雜性,避免了現(xiàn)場可能的各種電磁干擾對控制設(shè)備的影響。
(3)自動化程度較高,通過人機界面實現(xiàn)計數(shù)、計時計算產(chǎn)能、系統(tǒng)監(jiān)控、故障自動識別,自動報警等功能,使機械安全性提高。系統(tǒng)維護簡單,有效的降低了工人勞動強度,提高了生產(chǎn)效率,產(chǎn)能大大提高。
2 紙管機控制系統(tǒng)分析
紙管機要求實現(xiàn)自動化生產(chǎn),在生產(chǎn)過程中實現(xiàn)自動送紙,自動抹膠,自動卷紙等功能,生產(chǎn)速度可實時調(diào)節(jié),在整個工藝過程中,要求系統(tǒng)高速運行時穩(wěn)定,并且廢品率低。
根據(jù)客戶提出的的要求,依據(jù)以下原則進行方案設(shè)計:
(1)實用性;以解決實際問題為主,堅持為客戶的生產(chǎn)服務(wù)的原則。以往人工生產(chǎn)為每分鐘8個.客戶要求自動化生產(chǎn)能達到每分鐘60個左右,有效的提高生產(chǎn)效率。并且要兼顧未來的發(fā)展趨勢,采用成熟的技術(shù)。
(2)易用性:系統(tǒng)操作簡便、直觀,以利于各個層次的人員使用。
(3)經(jīng)濟性:以節(jié)約成本為基本出發(fā)點,設(shè)計成一個運行可靠、滿足客戶實際需求的全自動卷管設(shè)備。
(4)可靠性:是評價系統(tǒng)安全最重要的因素。為確保系統(tǒng)可靠運行,在關(guān)鍵部分應(yīng)有安全報警和保護措施。
(5)可維護性:系統(tǒng)從設(shè)計、元件、設(shè)備等的選型都必須考慮到系統(tǒng)的可管理性和可維護性。
根據(jù)以下設(shè)計原則,并綜合考慮紙管機工作現(xiàn)場的環(huán)境因素,采用觸摸屏作為人機界面進行交互式操作。利用可視化的操作界面可以實現(xiàn)運行速度設(shè)定,系統(tǒng)控制,產(chǎn)能計算,調(diào)試維護,報警顯示等功能。觸摸屏安放在操作臺上,便于員工操作;控制柜放置在臺下,既節(jié)省了電纜和空間,又方便運行、操作和管理。
結(jié)構(gòu)設(shè)計是本課題的基礎(chǔ)。在借鑒相關(guān)領(lǐng)域成熟卷管設(shè)備的基礎(chǔ)上,機械部分運用機構(gòu)學(xué)和力學(xué)原理進行分析和改進,提出了模塊化設(shè)計的思路,使本課題在實現(xiàn)功能的基礎(chǔ)上進一步提高機構(gòu)運行的穩(wěn)定性和精度。
通過對制造工藝的研究,初步擬定了設(shè)備的結(jié)構(gòu)方案。主要由四大模塊組成:磨邊機構(gòu)、送料機構(gòu)、導(dǎo)紙機構(gòu)、卷紙機構(gòu),如圖1所示。
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圖1 結(jié)構(gòu)方案
3 設(shè)計方案
紙管機控制系統(tǒng)選用艾默生EC 10-2416BTA PLC作為控制器,eView的MT4400觸摸屏作為人機界面進行參數(shù)設(shè)置,相關(guān)信息讀取等,完成變頻器運行頻率參數(shù)設(shè)置,產(chǎn)品計數(shù),生產(chǎn)計時,系統(tǒng)監(jiān)控,參數(shù)修改等功能。艾默生EV1000變頻器做驅(qū)動,控制主軸電機的運行,給整個生產(chǎn)線傳動,并且頻率實時可調(diào),控制生產(chǎn)效率。磨邊電機和吸風(fēng)電機主要是用來將紙的一邊打磨薄(便于涂膠和卷卷)并將其碎末吸走,通過PLC輸出到熱繼電器控制其輸出,防止電機在運行過程中因電流過大燒毀電機,有效的保障系統(tǒng)設(shè)備的安全運行。
輸入電源380V空氣開關(guān)(總開關(guān))控制,分別引入到磨邊電機、變頻器各自獨立的空氣開關(guān)上。220V接入PLC、吸風(fēng)電機、直流電源、變壓器,變頻器逆變?yōu)?10V接Kinco伺服驅(qū)動器。PLC的輸入輸出以及傳感器的驅(qū)動電路由24V直流電源供給。
3.1 變頻器與HMI的通訊
把工頻電源變換成各種頻率的交流電源,以實現(xiàn)電機的變速運行。該設(shè)備中使用的為50Hz的電機,但當頻率達到30Hz時,已經(jīng)滿足系統(tǒng)生產(chǎn)要求,頻率過高會導(dǎo)致系統(tǒng)不穩(wěn)定,并且成品率低。開機時需要緩慢上升到設(shè)定頻率,故需要變頻器來調(diào)節(jié)主電機運行頻率來滿足生產(chǎn)線需求。由于沒計中為了生產(chǎn)線的安全可靠性,將變頻器放在了控制柜中,這樣變頻器上的調(diào)節(jié)頻率的旋鈕不能起到作用,這就需要我們用另外一種方式通訊,我們選定了觸摸屏作為上位機,通過觸摸屏上的旋鈕來調(diào)節(jié)頻率,這就需要在觸摸屏,變頻器和PLC之問建立起一種可靠的通訊方式,EV1000支持Modbus協(xié)議,但是需要添加模塊才能實現(xiàn)此功能。在默認的情況下支持自由口協(xié)議。所謂自由口協(xié)議,就是可以由用戶定義的通訊協(xié)議,將CPU與任意通訊協(xié)議公開的設(shè)備聯(lián)網(wǎng),如上位機,變頻器等。用戶可以設(shè)置特殊寄存器的參數(shù)改變通訊口的波特率、數(shù)據(jù)格式(數(shù)據(jù)位、停止位、校驗位),以適應(yīng)不同的通訊協(xié)議。此協(xié)議需要用戶在PLC內(nèi)編程實現(xiàn)通訊功能。
關(guān)鍵參數(shù)設(shè)置
變頻器設(shè)置
在通訊方式控制之前,需通過的控制面板進行下列參數(shù)設(shè)置:
F0.00=2 頻率給定通道設(shè)置為串行口給定;
F0.03=2 頻率給定通道設(shè)置為串行口給定;
FF.00 通訊參數(shù)設(shè)置(波特率、起始位擻據(jù)位、停止位、校驗位),確保與PLC串口一致;
FF.01 變頻器地址設(shè)置0127,127為廣播地址;
PLC設(shè)置
在ControlStar“系統(tǒng)塊”的“通訊口”選項卡中設(shè)置相應(yīng)的通訊參數(shù),如表1所示。
表1 PLC通訊參數(shù)設(shè)置
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通訊口協(xié)議編程啟動方式,由于串口同一時刻必能被一個通訊占用,所以在調(diào)用多個通訊類程序時,要注意到程序間的互鎖問題。實現(xiàn)方法主要是在程序中通過對SM122,SM123的復(fù)位,在實現(xiàn)命令的傳送與接收功能。
開機后變頻器的運行頻率為0Hz,此時變頻器已經(jīng)啟動,但是沒有輸出,電機不運行,直到觸摸屏上的頻率參數(shù)被修改(被修改的是PLC寄存器內(nèi)的值),觸發(fā)了設(shè)定頻率子程序,子程序?qū)⑿薷暮蟮念l率傳給變頻器執(zhí)行并在液晶屏上顯示,這就實現(xiàn)了自由口的修改變頻器頻率的通訊。
PLC、變頻器之間采用主從方式進行通訊,PLC為主機,變頻器為從機。采用半雙工雙向通訊,從機只有在收到主機的地讀寫命令后才發(fā)送數(shù)據(jù),在程序中通過對SM122,SM123的復(fù)位,在實現(xiàn)命令的傳送與接收。PLC控制軟件編程上采用模塊式結(jié)構(gòu)各種功能的子程序模塊通過主程序有機的結(jié)合起來,使系統(tǒng)運行可靠。
PLC在第一次上電時,執(zhí)行初始化,對端口及SM122,SM123進行初始化,為增加程序可靠性,在初始化完成后。如檢測到端口空用時則執(zhí)行RSTSM122指令接口處于接敗狀態(tài),程序如下:
∥初始化
LDSM122
EV
RSTSM122
RSTSM123
程序中用到的幾個幀實例如下:
變頻器啟動-010200000183\r
設(shè)定頻率-0102000103E80264\r
帶頻率反向啟動-0102000203E80265\r
變頻器停機-01020007018A\r
3.2 人機界面的設(shè)計
系統(tǒng)選用的是eView的MT4400系列,通過觸摸屏要實現(xiàn)以下功能:變頻器運行頻率的設(shè)定;系統(tǒng)監(jiān)控;產(chǎn)能計算;調(diào)試維護;報警信息。
在觸摸屏上將給定頻率的數(shù)值存儲在PLC的寄存器D25中,界面上添加調(diào)節(jié)頻率的加減按鈕,就實現(xiàn)了頻率的實時可調(diào)功能。
寄存器D25內(nèi)的值通過急停按鈕,系統(tǒng)開關(guān)按鈕的上升沿復(fù)位,從而從程序上保證廠系統(tǒng)運行的安全性,減少了安全隱患。設(shè)計好的變頻器運行頻率的設(shè)定界面,如圖2所示。
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圖2 變頻器運行頻率的設(shè)定界面
系統(tǒng)監(jiān)控主要是將被控元件用運行燈表示在界面上,當系統(tǒng)運行時,被控元件被觸發(fā)時就在監(jiān)控界面上顯示閃爍狀態(tài),表示該設(shè)備正在運行中。
產(chǎn)能計算主要適用于計算生產(chǎn)效率,通過宏代碼來實現(xiàn):
#include"maerotypedef.h"
int MaeroEntry()
{
If(D30_R!=O)
D134_W=D31_R-D132_R;
D135_W=(D31_R-D132_R)*600/D30_R;
return0:
}
D31_R內(nèi)存儲運行時間內(nèi)生產(chǎn)的總數(shù);D132_R內(nèi)存儲的是廢品的數(shù)量;D134_W存儲合格產(chǎn)品的數(shù)量,宏觸發(fā)時計算出結(jié)果;D30_R是運行時間計時;單位為秒;D135_W為生產(chǎn)效率,取整數(shù),單位個,分鐘,宏觸發(fā)時計算出結(jié)果。
在產(chǎn)能計算界面上還添加了清零按鈕,可以隨時將寄存器D31、D30內(nèi)的值清零。保證了系統(tǒng)的頻率有改動時可以準確地計算出當前的生產(chǎn)效率。智能操作界面,如圖3所示。
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圖3 智能操作
調(diào)試界面用于系統(tǒng)的維護和調(diào)試,可實現(xiàn)各個電機的單獨運行。調(diào)試界面的使用,減少了PLC的控制點數(shù),降低成本;同時也簡化了操作系統(tǒng)。省去傳統(tǒng)機械上的眾多按鈕,簡化了工人操作,實現(xiàn)智能操作。調(diào)試界面,如圖3(b)所示。
3.3 伺服系統(tǒng)
該伺服系統(tǒng)由kinco伺服電機及其電源模塊,編碼器,卷紙傳感器和定位傳感器組成。充分利用了kinco伺服電機快速啟停,適合大慣量,內(nèi)部可編程,控制模式自由切換,豐富的原點模式等諸多功能,使系統(tǒng)的穩(wěn)定性大幅提高,廢品率降低,減少因電機失步或脈沖丟失造成的樣品定位錯位現(xiàn)象,減少了設(shè)備的損壞率,很好的滿足了生產(chǎn)的工藝要求。
伺服控制成型紙卷管的難點在于如何確定傳感器位置,使伺服系統(tǒng)在紙到位后立即精確卷管,且保持同其他工序在時間上的配合。伺服電機的原點定位是設(shè)計的難點,其中,兩個傳感器的定位是難點之一。既要保持控制方便.又要保證機械結(jié)構(gòu)上的美觀和易于實現(xiàn)。伺服電機卷管之后保持在原點位置,設(shè)計將反射片固定在伺服電機的主軸垂直方向上,當反射片隨主軸轉(zhuǎn)動觸發(fā)定位傳感器為“ON”狀態(tài)時.標定為原點位置。開機運行時如果傳感器不在“ON”狀態(tài),則執(zhí)行回原點程序,從而保證系統(tǒng)的安全準確,減少了廢品率。當成型紙片涂膠完畢送到位后,觸發(fā)卷紙傳感器,伺服電機接收到信號進行卷管。已成型的紙管由撥片送至成品箱內(nèi)。
在系統(tǒng)正常運行后,每次卷管時還會觸發(fā)回原點傳感器為“ON”狀態(tài),這就與卷管程序相矛盾。因此在系統(tǒng)開始正常運行后將回原點伺服程序置為無效,以保證后續(xù)程序的正常運行。
4 結(jié)論
全自動紙管機最高每分鐘可到60個,并且運行穩(wěn)定,成品率高,維護成本低,達到了客戶的需求。該系統(tǒng)在投入使用后,運行穩(wěn)定,達到理想的效果。
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