引言
傳統的逆變器在輸入電壓較小的情況下,一般采用先逆變再工頻升壓到市電交流220V。由于采用體積笨重,轉換效率較低的工頻變壓器,實際使用效果往往低于預期。
本設計輸入端采用4節12V100AH的大容量鉛酸電池串聯供電,能滿足長時間穩定輸出1kW功率的要求。電路部分由驅動板、功率板和輔助電源三個模塊組成,經過不斷調試和修正,各功能模塊工作穩定,制作出來的樣機性能指標均達到預期。
1、直流升壓電路整體設計框架
本文所敘述的推挽升壓電路框架如圖1所示,輸入端光伏陣列(驗證時用電壓變化范圍在48~54V之間的蓄電池組代替)額定電壓48V,通過電容濾波電路后,由SG3525控制,采用推挽升壓拓撲以及初并次串雙變壓器結構,通過高壓反饋調節,得到額定值在350V左右的高壓直流。
圖1 推挽升壓電路框圖
2、推挽升壓驅動板和功率板的設計
2.1、SG3525驅動板電路設計
圖2 ?SG3525驅動電路
如圖2所示,SG3525采用12V直流電壓供電,網絡標號FB為高壓反饋信號,VREF為5V參考電壓,SHUT用于關斷PWM輸出,PWM1和PWM2為兩路互補輸出脈寬調制信號。PWM輸出頻率通過芯片引腳5(定時電容CT端)、引腳6(定時電阻RT端,初始值為12kΩ)、引腳7(泄放電阻RD端)共同控制,計算公式為:
理論計算值為56kHz,實測頻率為55.3kHz。死區時間根據MOS管的導通關斷時間設置在100NS左右,經驗證,符合設計要求。
針對本文設計的推挽升壓電路采用雙變壓器結構,SG3525兩路互補輸出信號PWM1、PWM2在采用圖騰柱結構增大驅動能力的同時,將每一路信號一分為二,如圖3所示。試驗證明,該驅動板運轉良好,在大功率帶載的時候仍然能夠穩定工作。
圖3 互補PWM驅動信號
2.2、升壓功率板設計
該設計主體采用推挽結構,并采用雙變壓器初并次串方式,輸出端接橋式整流電路和濾波電容,如圖4所示。其中變壓器的11和14引腳接MOSFET的D極,并通過PWM波控制MOS管的開關斷。
圖4 ?雙變壓器結構
(1)初級線圈匝數計算
Np=UinTon/2BmAe
取BM=0.15T,AE=354MM2(EE55磁芯截面積),UIN取額定值48V,TON以SG3525振蕩頻率兩倍的倒數作為標準,取值NP=8。
(2)次級線圈匝數計算
Ns=UhNp/2Uin
式中,UH為輸出的母線高壓,設置為350V,求得NS=30匝。
(3)1kW滿負荷工作時,流經變壓器初級線圈的電流值計算公式為:
IPFT=1.39×0.5×Po/Uin
經計算可得IPFT=14.5A。
(4)原邊線圈電流有效值
占空比D取經驗值0.9,求得IRMS=9.7A,變壓器線圈電流密度設定為5A/MM2,經計算可得初級采用0.1MM×120利茲線2根并繞,次級采用0.1MM×90利茲線單根繞制。為盡量減小初級漏感,變壓器采用夾層繞法。
3、實物圖和實驗結果
如圖5所示,本文所述設計由輔助電源(左側)、升壓功率板(右上)、升壓驅動板(右下)三部分組成。由SG3525芯片控制的驅動板在輔助電源(輸出DC12V)的供電下,對功率板電路的MOSFET進行開關控制,輸出端經過整流濾波后輸出穩定的高壓直流電。
圖5 ?升壓電路實物圖
SG3525的兩路互補PWM信號經驅動增強電路輸出波形如圖6所示。
圖6 ?互補PWM波形
從圖6可以看出,兩路PWM信號因帶死區時間設置(防止同時導通),占空比均小于50%,輸出該PWM波有一個上升高度為1.2V,時間跨度為2.5μS的小毛刺,因不影響電路正常工作,為簡化電路,未做特殊處理。
4、結論
本設計主電路采用DC-DC推挽升壓拓撲,變壓器采取初并次串結構,通過SG3525芯片的高效PWM控制,所設計的直流升壓電路輸出電壓穩定,轉換效率高,在光伏逆變以及車載逆變領域有著重要的實際應用價值。
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