浮筒液位計的工作原理及結構
浮筒液位計由檢測、轉換、變送三部分組成;檢測部分由浮筒、連桿組成;轉換部分由杠桿、扭力管組件、傳感器組成;變送部分由 CPU、A/D、D/A 及 LCD 顯示器組成。如下圖所示。
浮筒浸沒在外浮筒內的液體中,與扭力管系統剛性連接,外浮筒內液體的位置,或界面高低的變化,引起浸沒在液體中的浮筒的浮力變化,從而使扭力管轉角也隨之變化。
液位越高時,浮筒所受浮力越大,扭力管所受的力矩就越小,扭角也越小;反之則越大。扭角的變化被傳遞到與扭力管剛性連接的傳感器,使傳感器輸出電壓變化,被放大轉換為 4-20mA電流輸出。
浮筒液位計故障檢查判斷及處理
(1)沒有液位顯示或顯示最小
本故障是指工藝的液位正常,但儀表無顯示或顯示最小,甚至顯示負值。
可進行排污,來檢查取樣閥門、取樣管路有沒有積垢、堵塞故障;可通過清洗,吹洗的方法來疏通堵塞,取樣閥門堵塞嚴重或泄漏只有更換。可對外浮筒內部進行檢查,浮筒破裂,浮筒掛料都會使液位顯示變低或顯示零下。
變送器連接電路出現斷路,供電失常,變送器的放大板,顯示板損壞都會使變送器無顯示,或者輸出電流下降,顯示與輸出電流不吻合。更換電路板需要重新進行參數的設置。變送器沒有電流輸出,檢查接線是否正確;觀察液晶表頭是否有顯示,有顯示但無輸出電流,可能是輸出管損壞,可更換電路板來確定。EEPROM 損壞,會造成儀表標定數據的丟失,也會引起無電流輸出故障。
(2)液位顯示最大
可按先機械后電氣的次序檢查。工藝介質的腐蝕、結晶、沉積物附著,工藝介質密度變化大,浮筒被卡,浮筒脫落,安裝的垂直度不合乎要求,都會使液位顯示最大;機械部分與工藝介質直接接觸,故障率高于電氣部分。
浮筒被卡可拆卸處理或清洗浮筒的污物,浮筒脫落需要拆卸后掛浮筒,進行調校才能使用。工藝介質密度有較大變化,介質溫度超過設計值太多,與工藝協商后,要重新計算按新的量程進行調校使用。確定機械部分沒有問題,可對變送器的供電、零點、量程進行檢查,零點是否有漂移或偏高現象,量程設置是否正確,可測量變送器輸出電流來判斷變送器,安全柵是否正常。
(3)液位顯示偏高或偏低
液位顯示有偏差時,用手操器檢查變送器的參數設置是否正確,浮筒液位計顯示有偏差,很多時候與所測介質有關,介質密度變化與設計、設定值相差較大,液位顯示值就會不準。
有的氣體、汽油等介質含硫量較高,易在浮筒吊桿處結晶或結塊造成測量不準。信號線路的原因引起 DCS 液位顯示偏高或偏低,其現象是浮筒液位計與就地液位計的顯示是對應的,但 DCS 的液位顯示偏差較大,這類故障很多是由于信號線路的接線端子,分線箱端子進水使信號線對地的絕緣電阻下降,或使信號線正負極間的絕緣電阻下降;嚴重導致信號線接地,信號線間的短路故障;信號分流會使 DCS 的顯示比現場儀表偏低,引入了地電流干擾會使 DCS 的顯示偏高。故障常在雨季或衛生大掃除后發生,端子盒、分線箱密封不良很容易進水,可用塑料布包扎或用防爆膠泥密封來防水。
(4)液位顯示波動
觀察被測液位的歷史記錄曲線,看是什么樣的波動,緩慢波動可能是介質波動或浮筒有機械故障。浮筒浸在介質中會有一定的慣性和阻尼,所以波動是不可能突變的。
有很大的波動或者是突然出現的波動,大多是電路或信號線有問題,如變送器的接線接觸不良或松動,可分段測量導線的電阻值來判斷,還應檢查儀表是否受到電磁干擾。
工藝液位經常波動,可加大阻尼時間和濾波來克服。被測液位波動較大可考慮配置防波管。要了解工藝被測介質的性質,如某公司用浮筒液位計測量冷凝器液位,介質為氟利昂,液位顯示經常出現波動,后來查明引起波動的原因是氟利昂里氣泡太多,導致浮筒波動;可見生產工況對儀表測量的影響是很大的。
因此在判斷和處理故障時,不能只從儀表方面作手,還要考慮工藝方面的影響。
設計選型有問題,浮筒的計算密度不對,安裝位置不佳;被測介質的性質與設計值不符;工藝的壓力,流量波動過大,都有可能引起液位顯示的波動。變送器輸出電流不穩定,對變送器測量回路進行檢查,檢查變送器端子上的電壓是否穩定,檢查變送器連接線路有沒有接觸不良或接地等現象。用手操器使變送器輸出 4mA 或 20mA等固定電流,來判斷變送器或安全柵是否有問題,并對癥處理。機械部分有故障,如扭力管的工作性能不穩定,浮筒掛鉤損壞,會使儀表的輸出電流不穩定,零點附近量程波動大,還會影響儀表的線性。機械故障要拆卸檢查才能確定。
(5)液位變化遲鈍
工藝液位變化時儀表顯示也變化,但變化速度與實際液位不一致,可排污檢查取樣閥門及取樣管有沒有堵塞現象;液位變化遲鈍很多是由于浮筒上有附著物或浮筒與外套筒有摩擦;可定時用蒸汽吹掃,或在儀表外套筒增加伴熱。
液位計的氣、液相取樣管或取樣閥門堵塞,尤其是氣相管路堵塞時,會導致測量筒與容器上部壓力不平衡,浮筒上部憋壓,使浮筒移動緩慢導致液位顯示變化緩慢。取樣閥門開度過小,也會出現液位變化緩慢,與實際液位有偏差的故障,氣相管有堵塞時該故障更突出。
(6)液位顯示不變化
工藝液位正常并有變化但液位顯示長時間沒有變化,DCS 液位趨勢曲線為直線,可通過排污來發現問題,排污時可敲打外浮筒,有時浮筒被卡住,浮筒與外浮筒相碰,通過敲打外浮筒就有可能恢復正常;機械部分沒有問題,就應該在變送器的電路上查找原因,變送器的顯示板或放大板有問題,可用備件代換來確定故障。更換電路板,需要重新輸人參數并進行線性調整。
液位計的氣,液相取樣管或取樣閥門堵塞,取樣閥門開度過小,都會使被測液位長時間不變化,而液位趨勢曲線為直線,尤其是液相取樣管,經常會被管道內的雜質堵塞,管線較長時被堵塞的概率更高。氣相取樣管或取樣閥門堵塞,取樣閥門開度過小,會出現液位變化緩慢,與實際液位有偏差的故障。
測量介質易結晶,或者溫度,壓力的變化導致物料結晶,結晶物將浮筒。扭力管、掛鉤卡死都會造成液位顯示不變化的故障。該類故障只有拆下修理,沒有好辦法徹底消除,但可采取一些措施來減小影響,如把外浮筒用保溫材料包裹起來,減少外部溫度的影響,以消除揮發物在浮筒內的結晶,結焦現象;如果被測介質可以吹蒸汽、熱風,則可使用吹掃法來減少結晶,結焦現象。采取以上措施仍然受困于結晶問題時,只能考慮用其他測量方法。
浮筒液位計維修實例
(1)沒有液位顯示或顯示最小
[實例 1]蒸汽冷凝器的液位無顯示。
[故障檢查]對浮筒液位計進行排污,只有少量的冷凝水流出來,判斷浮筒堵塞。
[故障處理]拆下外浮筒打開后發現,污物雜質幾乎將浮筒塞滿。清洗并重新校準后,儀表恢復正常。
[維修小結]本例是工藝原因造成的堵塞故障,該容器工藝沒有按期進行清洗和排雜,使冷凝器中沉積了大量的雜質和污物,并堵塞了浮筒。
(2)液位顯示最大
[實例 2]硫磺裝置汽提塔液位,玻璃液位計顯示 60%,而 DCS 顯示為 100%。
[故障檢查]到現場檢查玻璃液位計是正常的。進行排污檢查發現有污物阻塞現象。
[故障處理]停表將浮筒內的污物清理干凈,開表后液位顯示正常。
[維修小結]本例是由于筒內的污物將浮筒卡在了 100%處,造成了浮筒輸出電流最大。檢查浮筒是否被卡,最有效的方法就是排污,關閉浮筒與設備相連的取樣閥,打開排污閥排污,若儀表顯示回零則判斷浮筒未卡,如果仍為 100%則可判斷浮筒被卡。測量容易結晶、堵塞的介質液位時,首先要判斷就地液位計是否存在堵塞的故障,就地液位計在正常的基礎上再對儀表進行檢查,以避免走彎路。
(3)液位顯示偏高
[實例 3]工藝反映 DLC3000 浮筒液位計顯示偏高。
[故障檢查]用 475 手操器進行兩點液位標定,沒有改觀。經分析后認為:浮筒扭力管的剛性有可能發生變化。
[故障處理]重新標定干耦合點,具體操作如下:
①將表頭下方的滑塊推開,露出鎖緊孔內鎖緊扭力桿的六角螺母。使浮筒處于最低液位位置(即浮筒最重的位置),用套筒扳手伸入鎖緊孔把螺母鎖緊,將滑塊推回原位。
②進入 On line(在線菜單)后,選 Basic Setup(基本設置)→Sensor Calibrate(傳感器標定)→Mark Dry Coupling(標記干耦合點)。干耦合點標定完成,儀表顯示應基本在零點。若偏差較大可進入 PV Setup(PV 設置)檢查 Level Offset(零點遷移量)是否恢復為零,否則再重復做一次。
③進入 Two Point(兩點校準)進行兩點液位標定,儀表恢復正常。
[維修小結]本例儀表使用有 8 年多,扭力管的剛性有所變化也不奇怪,標定干耦合點的目的就是使扭力管工作在正常范圍。或者漏設的情況。新安裝或更換的儀表,安裝至現場后,再用手操器檢查一遍設置,最好是由兩人共同完成,出錯情況將大大下降。
(4)液位顯示波動
[實例 4]鍋爐汽包液位低負荷時波動小,高負荷時波動大。
[故障檢查]觀察工藝供汽壓力基本穩定,經檢查浮筒及變送器沒有問題,仔細檢查發現液相取樣閥沒有全開。
[故障處理]把液相閥全打開后,液位穩定。
[維修小結]液位計的液相閥門開度小,進入液位計的水量少;氣相閥是全開,蒸汽把液位計內的水再加熱,使體積膨脹液位虛高。鍋爐減負荷后蒸汽壓力升高,液位計內水位下降,如此反復就出現了波動。按規定鍋爐水位的氣,液相閥門要全開,這也是安全檢查的主要內容;任何操作上的不到位都會給維修工作帶來不必要的麻煩。
[實例 5]氨分離器液位控制系統的液位波動。
[故障檢查]檢查液位變送器及相關線路,沒有發現異常,決定進行排污。
[故障處理]排污及沖洗浮筒后,液位控制正常。
[維修小結]在開車時壓縮機帶出許多油污,有油污積聚在浮筒中,在低溫下結為油泥,浮筒動作不靈活使液位信號滯后,調節器不能及時調節液位還產生誤調節,使液位波動很大。
[實例6]工藝反映 LT205 液位波動很大。
[故障檢查]排污后確定浮筒取樣管暢通。用鐵釘從下放空處伸入,觸碰浮筒并上下移動,表頭顯示有變化但變化很小。
[故障處理]將浮筒拆下調零點及量程,輸出電流基本沒有變化。再檢查發現扭力管固定螺栓松動,扭力管位置已移動。重新調好扭力管位置并上緊螺栓,儀表恢復正常。
[維修小結]調校時發現輸出電流變化很小,懷疑扭力管有問題。正常時扭力管有初始扭力存在,使浮筒傳動連桿處于懸空位置,可以靈敏的感受浮筒所受浮力的微小變化。當扭力管固定螺栓松動時,扭力管在扭力的作用下,其初始扭力為零,且感受不到浮筒連桿的位移變化,在調校時輸出電流基本沒有變化。
(6)液位變化遲鈍
[實例 7]母液槽的玻璃液位計有變化,遠傳的液位顯示長時間不變化。
[故障檢查]判斷取樣管堵塞的可能性較大,到現場進行檢查發現液相管不通暢。
[故障處理]關閉取樣閥門,對取樣管路進行疏通后,儀表顯示恢復正常。
[維修小結]當液相取樣管有堵塞現象時,母液槽內的液體不能流入外浮筒,則外浮筒內的液位不會變化,導致變送器的輸出電流也不變化。
[實例 8-35]某冷凝塔的液位不變化。
[故障檢查]檢查供電及變送器都正?!,F場排污發現顯示有稍微變化,拆卸檢查發現浮筒有被卡的現象。
[故障處理]停車檢修時對液位計重新進行安裝,一年內沒有再出現此故障。
[維修小結]本例故障曾出現幾次,當初發現筒體的垂直度不合格,但沒有返工就驗收留下后患。重新安裝解決了遺留問題。
(7)液位顯示不變化。
[實例 8]某廠汽油分液罐的 LT-106 液位顯示在 25%無變化。
[故障檢查]估計是罐底污物積累過多,清理完畢投運,一周后又出現上述故障。再次排污清理投運,仍然顯示在 25%,用水校準仍無變化,用鐵絲通浮筒,表頭顯示會變化。
[故障處理]用水反復沖洗浮筒內部后,調校,投運儀表恢復正常。
[維修小結]液位顯示在 25%無變化,實際是浮筒內部太臟使浮筒貼壁,而不隨液位變化.本例說明定期排污是保障浮筒液位計正常運行的重要條件。
審核編輯:黃飛
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